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来源:罗纳尔多代言的米乐    发布时间:2024-03-18 16:26:25

  2023年以来,为深挖能源系统效益潜力,降低企业能源成本,芜湖新兴铸管有限责任公司秉持极致能效管控工作思路,编制《极致能效三年达标方案》,梳理“三个清单”(技术清单、能力清单、政策清单),扎实推进能效提升工作,全方面提升能源管理上的水准,不断推动节能降碳、协同增效。2023年,该公司节能增效3000余万元,能耗强度降低13公斤标准煤/吨,累计降碳约10000吨。

  在蒸气利用方面,该企业存在蒸汽平衡复杂,产、消供需品质不一等问题。为此,该企业成立了专项攻关团队对蒸汽管网进行再优化,通过优化阀门组操作方式,分不同压力等级运行,以设备、备件零投入实现能源流的“集成优化,梯级利用”目标,从而增加蒸汽回收,避免了高品低用的情况。同时,该公司依据季节、气温变化,对铸管、铸件、顶管延伸环节切换高低压蒸汽,富余高品质蒸汽进行发电创效;对蒸汽发电机组效率进行跟踪,通过对水温、汽机本体漏点治理、凝汽器密封效果等影响机组真空度、发电效率的因素进行重点管控。2023年2号发电机组、3号发电机组线个点,发电效率同比分别提升5千瓦时/吨、10千瓦时/吨,降低能源成本300万元/年,年减碳3600吨。

  针对生产、生活蒸汽平衡及管网运行现状,该公司组织制订《蒸汽专项管理制度》,对蒸汽系统产、供、消等各环节进行高效衔接、系统管控。该公司加强生产的全部过程服务,对入炉烟气温度、排烟温度、给水温度等炼钢、烧结余热系统回收重要过程参数进行重点管控,确保用能隐患早排查、早发现、早治理。同时,该公司协助各生产单位制订适合岗位的重点耗能过程管控参数,通过绩效激励的方式促进指标进步,强化岗位节能意识。2023年,该公司综合余热蒸汽回收同比日均提升160吨,有力保障了2号发电机组高效高负荷运行,蒸汽发电同比日均增加18000千瓦时,年增效约360万元,年减碳3900吨。

  针对蒸汽系统平衡缺陷,该公司大力推进自主节能技术改造工作,对3号发电机组进行抽气技术改造,解决了特定生产条件下蒸汽平衡问题。此外,对该公司空压风系统来进行优化改造、集群控制,持续降低供风压力并实现空压风管网分段运行,有效满足各生产单位不同生产压力等级需求,实现能源精细化管控。作为该公司压缩空气消耗大户,烧结工序日均压缩空气用量达到总用风量的25%。该公司通过改造烧结除尘系统压差反吹、风门连锁皮带控制管理系统,整体用风量降低20%。2023年,该公司压缩空气日均消耗降低20万立方米,输供风系统日均节电量20000千瓦时,年增效约400万元。

  “通过生产单位错峰组织生产,重点间歇设备避峰就谷管理,强化峰谷平用电管控,减少外购峰段用电占比,2023年完成峰段用电量30.07%,减少购电成本2100余万元。”该公司环保能源部负责的人介绍说,该公司将严控峰谷比指标作为降低能源成本的重要方法,坚持抓好错峰用电管理工作,确保各工序峰谷比指标均在控制轨道内运行。该公司认真梳理用电设备正常运行状况,将各工序用电设备按连续运行、间歇运行、间歇可调整运行等进行分类统计,并按用电量对设备做细致区分,各工序峰谷比管控形成数据化、定量化管理模式,做到有据可依、有据可查。

  下一步,该公司将深入践行绿色低碳发展理念,持续推进极致能效管理,完善能源管理体系,深化能源对标管理提升,加强用能过程管控,精准挖掘节能潜力,不断强化能源管理极致利用,以极致能效助推碳排放和用能成本双降低,致力打造“双碳最佳实践能效标杆示范厂”,为企业高水平发展集聚“绿色动能”。

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